省总

产业工会

县(市、区)

当前位置: 首页> 新闻中心> 基层动态

小技改释放大效益

龙游伊利一线工人一年为企业降本增效22万元

发布日期:2026-06-22 13:57:15   作者:贾馨然、胡慧萍   来源:浙江工人日报  

阅读量:

  近日,在龙游伊利乳业有限责任公司(以下简称“龙游伊利”)的生产车间内,TPM推进组职工吴伟又蹲在灌装机旁,手里拿着记录本,眼睛盯着屏幕上不断跳动的参数——这已是他本月第16次和这台老设备“较劲”。待机时间长、能耗居高不下、运行效率始终达不到预期……别人眼中习以为常的问题,在他看来都是亟待解决的短板。

  眼下,龙游伊利正全面开展制造业精益化提质增效专项行动。公司工会搭建创新平台、完善激励机制,鼓励一线职工紧盯生产瓶颈、深挖降耗空间、优化作业流程。吴伟便是此次专项行动中冲在前、干在先的骨干。扎根车间十余载,他不善言辞,却用一次次“小改进”换来了“大成效”:单台设备每日缩短40分钟待机时长,每年节约能耗成本15万元,削减物料损耗支出7万余元。一串串数字的背后,是他精益求精、不肯认输的钻研精神。

  向设备挖潜能

  车间灌装设备曾是“能耗大户”,待机时间长、运行效率偏低,吴伟看在眼里、急在心里。公司工会得知情况后,迅速组建技术攻坚小组,吴伟二话不说,主动挑起现场攻坚的担子,一头扎进生产现场。持续监测运行数据、跟踪生产节奏、绘制能耗曲线……一番“望闻问切”后,终于揪出了“病灶”:设备启停衔接不畅,工艺参数匹配度不足。

  找准症结便精准施策。吴伟带着小组成员反复调校参数、优化设备运行流程。经过多轮试验调整,设备每日待机时间成功缩短40分钟,单班能耗下降8%,设备综合效率显著提升。经核算,每年可为企业省下能耗成本超过15万元,整条生产线运行更稳定、更节能、更高效。

  降损耗控成本

  过去,车间里原辅料转运路线绕来绕去,物料损耗也不少,这些隐性生产浪费被吴伟看在眼里。他果断撸起袖子,把整个生产流程从头到尾梳理了一遍——优化物料路线、调整作业时序、推行就近分拨配送、规范装卸防护操作……一招一式,都奔着“精益求精”而去。

  改善成效十分显著:物料转运时长缩短30%,辅料损耗率大幅下降,每年再节约7万多元物料成本。除此之外,他还牵头搭建生产异常快速响应机制,前置风险排查环节,抓实全流程生产管控。

  师带徒提技能

  一个人走得快,一群人走得远。吴伟将多年积累的设备操作、故障排查、精益优化、节能降耗等实操经验系统整理,毫无保留地传授给工友。通过现场实操教学、典型案例分享、班组技能培训等形式,累计开展十余场教学培训,覆盖80余人次一线职工,车间涌现一批懂技术、善优化的业务能手。

  同时,公司工会还推出了岗位改善提案畅言平台,鼓励职工分享创新思路、登台交流改善方案。短时间内,23项一线精益改善提案落地实施,多项成果获评企业优秀典型案例。如今,车间内形成了“人人爱琢磨、事事求精进、个个敢创新”的浓厚氛围,基层创新活力持续迸发。

  如今,走进龙游伊利的生产车间,灌装机运转平稳有序,物料转运车沿着优化后的路线顺畅通行,彻底告别了以往迂回绕行的无效运输。职工们纷纷感慨:“现在生产作业顺畅不少,跟着吴师傅一起琢磨改进,干活也更有劲了。”

  一系列生产提质降耗的变化,离不开企业工会“伊家亲”职工服务品牌的有力支撑。作为伊利集团工会专属员工关爱品牌,“伊家亲”持续搭建创新实践平台、健全激励保障机制、选树一线先进典型,让每一位肯钻研、敢实干的普通产业工人都能施展才干、实现价值。眼下,车间涌现出越来越多像吴伟一样的一线职工,依靠小小技改、细微改善,盘活老旧设备效能,在平凡岗位创造可观效益。

编辑:张艳   责任编辑:张艳
工会新闻
时政要闻
浙江省总工会官网 版权所有:浙江省总工会 地址: 浙江省杭州市保俶路85号 邮件:acftunews@acftu.org.cn 浙ICP备07022457号-1

浙公网安备 33010602010275号